其首要的技术措施是解决热风炉的设计缺陷问题,尤其是近几年引进的顶燃式热风炉,具有提高风温的潜力,但存在锥形拱顶多向应力集中的设计缺陷,使热风炉出现热风出口局部高温、发红、严重的大面积垮塌。这是导致风温降低的重要因素,必须得到的结构优化,分散集中的应力,使受力结构合理、稳定,才能保障长期稳定的高风温。同时,耐火材料的品位和质量选择、筑炉质量、烘炉、凉炉、安全操作等也是影响风温稳定的因素。其他措施包括:缩小热风炉拱顶在烧炉和送风时的温差在1℃左右或以内,热风炉送风时间要控制在4min~6min;热风炉蓄热砖要用高蓄热面积、通孔通风率较好的格子砖(格子砖换热面积应在48m2/m3~55m2/m3,孔径25mm~3mm为,换热面积大,且不容易出现因孔径太小而堵塞和阻力增大的问题),并涂上能吸热、高辐射的材料;提高热风炉废气温度(达到4℃~45℃),单烧高炉 的热风炉采用 和空气双预热技术;解决好目前普遍出现的三岔口高温、漏风、垮塌难题,使高炉和送风系统能够使用和接受高风温等。
1 生产工艺流程及工艺要点生产工艺流程为:坯料锯切坯料加热穿孔轧管微张力减径冷却矫直切管包装交货。
2 工艺参数的确定及孔型设计该厂使用¢120mm连铸坯料轧制生产114mm×22mm钢管时,钢管的壁厚系数较大,使定径后的钢管横向壁厚不均,造成钢管的内表面出现的“内六方”程度较为严重。
3 实际生产效果减小总减径率和单架减径率以及优化孔型参数后,对114mm×22mm成品钢管进行实物取样,通过实际测量数据,表明“内六方”程度显着降低,达到了 标准,并完全满足用户需求。通过对优化前后所测的数据比较,可以得知,应用优化后的114mm孔型所生产出的钢管“内六方”度量值明显减小。
4 结论生产实践证明,114mm机组三辊式十四架两电机集中差速传动微张力减径机,可以通过减小总减径率和单机架减径率以及选择合理的孔型设计,来减少直至消除微张力减径钢管的“内六方”缺陷。
梧 2000方管价格外形尺寸高速线材轧机精轧机组的精度很高,轧辊质量很好,当速度控制系统灵敏,孔型轧制制度合理,并且调整技术熟练时,它生产的盘条精度可以大大超过老式盘条的精度。热轧盘条尺寸精度允许的偏差(ZBH441—88标准)直径,mm允许偏差,mm不圆度,mmA级精度B级精度C级精度B级精度A级精度C级精度5. ±.5±.3±.25≤.6≤.48≤.4注:需要新的国标。